该矿自1995年建成投产以来,这套系统历经三十余载风霜,虽有工人们的精心养护维修,但仍在岁月侵蚀下面临着“中年危机”:主控PLC系统运行卡顿如同老式磁带机,冷却系统高温警报频发堪比“定时炸弹”,装卸载设备防爆等级落后如同“赤脚跑高速”,井筒信号电缆绝缘值持续走低,让每次提升作业都暗藏风险。
为此,该矿以“零停机完成改造”为原则制定作战计划,并亮出“三精”作战图:精密部署制定主井系统改造规划并提前申报采购设备、审批施工手续案、开展地面调试,精确拆解出冷却系统、主控系统、装卸载系统三大主攻方向。精心组建由机运一队、四大件科、设备厂商组成的“铁三角”攻坚组,自去年5月起,这场关乎矿井命脉的升级改造正式拉开帷幕。
过去,该矿主电机采用内循环风冷式冷却,冷却效果差,夏季经常出现高温停机现象,两个主变压器室采用串联通风冷却,散热效率低下致使高温报警频发,变频器室、高压柜、低压柜也存在着严重的积尘隐患。为此,该矿改造团队创新采用“外循环+水冷包组”方案:将主电机冷却系统由内循环升级为外循环模式,实时导出提煤作业产生的热量;在主电机对应的冷却风机房进风口增设冷却水包组,降低冷却风机入口风温度,提高冷却效率;在进风口增加风流冷却过滤装置,大大降低煤尘大导致的安全隐患。改造后主电机夏季运行温度稳定控制在90℃以下,远低于97℃停机阈值,彻底消除高温停机故障。

此外,在装卸载系统方面,该矿改造团队创造性地将装卸载系统“分家”,将装载系统和卸载系统由原来的主控系统集中控制改为主控、装卸载系统相互独立控制,减少了系统间的相互影响;增加了对在用和备用闸门到位开关、井筒同步开关等在线监控功能,使故障诊断更加便捷、设备操作和检修人员更加安全。
从“传统矿山”到“智慧矿山”,常村煤矿的实践印证:在传统产业智能化改造中,技术攻坚既要敢啃“硬骨头”,更要善用“绣花功”。随着主井提升系统的涅槃重生,这座矿井正以全新姿态,全力以赴加快新时代标杆引领型矿井建设。